经过两年的项目研发,这个项目获取了工艺、小试实验、关键部件等项目的350多组2万多条基础实验数据,获得了节能高效的表面蒸发式空冷器、表面蒸发式空冷器的新型喷头、蒸发式空冷器优化淋水填料片,以及填料组等6项国家专利,向集团公司科技部申报了3项技术秘密。
同时,通过该项目的深度研发,优化了结构设计、设计选型、性能实验和制造方案,建立了蒸发传热数学模型,开发了工艺计算软件,实现了从设计、制造到工业应用的一体化研制体系。
机械厂引进技术并制造的表面蒸发式空冷器,替代了夏季运行冷却能力不足的原干式空冷器,还为因扩能改造导致装置空间狭小的难题,找到了有效的解决方法,较常规空冷器每年可节约60%的用电量。仅此一项,每年可为生产装置节约费用80余万元。
据了解,2011年7月,《新型表面蒸发式空冷器研制开发与工业应用》项目获准在集团公司炼化仪表领域科技开发新项目计划中立项。为确保课题的顺利进行,机械厂成立了协调、技术、应用、调试等研发攻关小组,明确工作职责,制订工作计划,细化项目统筹,扎实开展研发工作。新技术的开发和应用,使新型表面蒸发式空冷器的制造技术更加先进,结构更加合理,节能效果更加显著。